西門(mén)子RFID產(chǎn)品在發(fā)動(dòng)機(jī)裝配線(xiàn)上的應(yīng)用
黃劍峰
(上汽通用汽車(chē)有限公司 上海)
Application of SIEMENS RFID Productionin Engine Assembly Line
[摘要] 本文介紹了西門(mén)子RF300系列RFID產(chǎn)品在動(dòng)力總成裝配線(xiàn)的應(yīng)用,面對(duì)數(shù)十萬(wàn)產(chǎn)能,近百個(gè)工位、數(shù)十種機(jī)型共線(xiàn)的自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn),工程師們是如何做到精準(zhǔn)生產(chǎn),實(shí)時(shí)物流調(diào)配,設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,機(jī)型無(wú)縫切換的。RFID技術(shù)在這個(gè)柔性制造系統(tǒng)中發(fā)揮了關(guān)鍵的作用。
[關(guān)鍵詞] 柔性制造系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)裝配線(xiàn)、RFID
[Abstract] This Paper introduces that how does SIEMENS RF300 seriesproducts help powertrain assembly linewhichhashuge production capacity,various engine models,hundreds of workstations doing collinear productionto achieveprecise production,seamless real-time model switching,stable operation of equipment.RFID technology plays a key role inthisflexiblemanufacturesystem.
[Key Words] flexible manufacture system、engine assembly line、RFID
一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介
1.發(fā)動(dòng)機(jī)先進(jìn)工藝的挑戰(zhàn)
為應(yīng)對(duì)燃油效率和綠色排放的高要求,發(fā)動(dòng)機(jī)不斷迭代,工藝愈發(fā)復(fù)雜,質(zhì)量要求嚴(yán)苛,這對(duì)裝配生產(chǎn)線(xiàn)提出了挑戰(zhàn)。上汽通用動(dòng)力總成的NGC發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目裝配生產(chǎn)線(xiàn)頗為典型,年產(chǎn)能40萬(wàn)臺(tái),5大機(jī)型共32種小機(jī)型共線(xiàn)生產(chǎn),非標(biāo)設(shè)備品類(lèi)繁多,人機(jī)交互頻繁,如圖1所示。
如何保障精準(zhǔn)生產(chǎn),實(shí)時(shí)調(diào)配物流,保證質(zhì)量萬(wàn)無(wú)一失;如何管理生產(chǎn)線(xiàn)的設(shè)備、人員與材料成了嚴(yán)峻的企業(yè)難題。
2.柔性化生產(chǎn)線(xiàn)的要求
裝配線(xiàn),顧名思義就是將發(fā)動(dòng)機(jī)的各個(gè)零部件順序組裝起來(lái)的流水生產(chǎn)線(xiàn)。
現(xiàn)代化生產(chǎn)是一個(gè)精確的執(zhí)行過(guò)程,不同的機(jī)型對(duì)應(yīng)不同的零件,需要機(jī)型防錯(cuò)。自動(dòng)、手動(dòng)工位交織,需要標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程。每一個(gè)零件,每一顆螺栓,每一項(xiàng)檢測(cè)數(shù)據(jù)都必須準(zhǔn)確記錄,數(shù)據(jù)有效、實(shí)時(shí)、可追溯、可查證,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備需要更多的自動(dòng)識(shí)別,每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)都必須可靠、靈敏、連續(xù)和穩(wěn)定[1]。

圖1 NGC發(fā)動(dòng)機(jī)裝配線(xiàn)布局
要達(dá)到真正的智能制造、柔性制造,發(fā)動(dòng)機(jī)裝配線(xiàn)必須做到:
1)每臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的自身信息,已完成、未完成的工作內(nèi)容及狀態(tài)必須清晰。
2)每個(gè)工位設(shè)備面對(duì)不同的機(jī)型,應(yīng)該知道需要工作的內(nèi)容、工藝流程和防錯(cuò)。
3)每個(gè)操作工面對(duì)各自工位都清楚此時(shí)的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品信息、工藝和防錯(cuò)點(diǎn)信息。
4)每個(gè)生產(chǎn)管理者都清楚生產(chǎn)線(xiàn)的計(jì)劃/實(shí)際產(chǎn)量、班次、機(jī)型和設(shè)備故障信息等。
3.上汽通用汽車(chē)的方案
面對(duì)這些嚴(yán)苛的要求,在實(shí)際的自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)計(jì)中,工程師們面臨著以下的問(wèn)題:
1)發(fā)動(dòng)機(jī)本體信息如何存儲(chǔ)?如何快速讀取?如何更新?
2)工位PLC面對(duì)數(shù)十種發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)型的不同工藝,如何調(diào)取正確的機(jī)型參數(shù)?
3)操作工如何知道發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品的信息和此時(shí)的工作內(nèi)容?
4)生產(chǎn)管理者如何收集生產(chǎn)線(xiàn)的信息?如何發(fā)布信息?
上汽通用汽車(chē)的工程師們選擇了西門(mén)子公司的Step7-300系列PLC(CPU315-2PN/DP)和Portal系列HMI(HumanMachineInterfaceTP1200)作為自動(dòng)控制系統(tǒng)的核心,這雖然解決了大部分問(wèn)題,然而現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)的收集、傳輸及處理依舊是老大難,不少關(guān)鍵的生產(chǎn)數(shù)據(jù)因缺乏載體而難以獲取,最終被直接忽略了,這制約了產(chǎn)能的釋放。
RFID技術(shù)在這樣的行業(yè)背景下應(yīng)運(yùn)而生,作為一個(gè)關(guān)鍵的信息承載設(shè)備,它的出現(xiàn)填補(bǔ)了控制系統(tǒng)的短板,大大拓寬了人們的設(shè)計(jì)思路。
工程師們果斷采用西門(mén)子RF300系列產(chǎn)品,以此RFID設(shè)備為基石,一套完整的柔性化制造系統(tǒng)就建立起來(lái)了。上汽通用的動(dòng)力總成裝配線(xiàn)在理論設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行和實(shí)際應(yīng)用中都實(shí)現(xiàn)了高度的柔性化、智能化,成為行業(yè)的開(kāi)拓者、先驅(qū)者。
二、RFID系統(tǒng)的構(gòu)成
1.RFID硬件特點(diǎn)
RFID(無(wú)線(xiàn)射頻識(shí)別)技術(shù)是一種非接觸式的自動(dòng)識(shí)別技術(shù),通過(guò)射頻信號(hào)自動(dòng)識(shí)別目標(biāo)對(duì)象并獲取相關(guān)數(shù)據(jù),識(shí)別過(guò)程無(wú)需人工干預(yù)。
以西門(mén)子RF300系列產(chǎn)品為例,主要由三部分組成:電子標(biāo)簽(RF340T)、讀寫(xiě)器(RF310R)、系統(tǒng)接口模塊(RF170C)。電子標(biāo)簽用于存儲(chǔ)數(shù)據(jù),讀寫(xiě)器用于讀取和寫(xiě)入數(shù)據(jù),系統(tǒng)接口模塊用于讀寫(xiě)器與PC/PLC等設(shè)備的通信,包括具體的信息交互和管理,如圖2所示。

圖2 西門(mén)子RF300系列工業(yè)RFID標(biāo)簽
相較于二維碼識(shí)別只能存儲(chǔ)單個(gè)數(shù)據(jù),RF340T電子標(biāo)簽可以存儲(chǔ)8KB或32KB的數(shù)據(jù)。RF310R支持ISO15693通信協(xié)議[2],讀取/寫(xiě)入速度可以高達(dá)8000bit/s,而讀寫(xiě)范圍最遠(yuǎn)可達(dá)0.2m,RF300系列產(chǎn)品的出現(xiàn)彌補(bǔ)了二維碼信息存儲(chǔ)不足的短板,令上汽通用的生產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)化水平上升了一個(gè)大臺(tái)階。
2.RFID控制架構(gòu)
IP67以上級(jí)別的工業(yè)化RFID電子標(biāo)簽、讀寫(xiě)器,可以直接暴露在工廠(chǎng)環(huán)境中,尺寸只有火柴盒大小,安裝方便。將電子標(biāo)簽裝在發(fā)動(dòng)機(jī)上,讀寫(xiě)器安裝在各工位的輥道上,系統(tǒng)接口模塊則組態(tài)入PLC系統(tǒng),成為PLC總線(xiàn)的一個(gè)從站點(diǎn),如圖3所示。
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)入工位時(shí),讀寫(xiě)器可以讀取到RF340T的數(shù)據(jù),系統(tǒng)接口模塊將數(shù)據(jù)傳輸給PLC,PLC由此進(jìn)行相應(yīng)的工作,并將工作完成的結(jié)果實(shí)時(shí)發(fā)回系統(tǒng)接口模塊,再通過(guò)讀寫(xiě)器寫(xiě)回RF340T。

圖3 RFID系統(tǒng)架構(gòu)
3.RFID的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)
RF340T電子標(biāo)簽不僅是發(fā)動(dòng)機(jī)的身份證,更是一份產(chǎn)品檔案。其中記錄了發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)、序列號(hào)、缸體號(hào)和所在的托盤(pán)號(hào),也包含了已完成的工作、返修記錄、調(diào)換記錄及故障分析記錄。
隨著發(fā)動(dòng)機(jī)在生產(chǎn)線(xiàn)上的流動(dòng),這份產(chǎn)品檔案也在實(shí)時(shí)更新。每個(gè)流經(jīng)的工位設(shè)備都可以通過(guò)PLC讀取這份產(chǎn)品檔案,獲取自己需要的信息,并將該發(fā)動(dòng)機(jī)在本工位完成的工作內(nèi)容記錄到相應(yīng)的檔案頁(yè)中去,與整個(gè)生產(chǎn)線(xiàn)共享。
同時(shí),工位的PLC可以將發(fā)動(dòng)機(jī)的實(shí)時(shí)過(guò)點(diǎn)信息傳給IT服務(wù)器。生產(chǎn)管理者可以監(jiān)控當(dāng)前各生產(chǎn)線(xiàn)上的生產(chǎn)情況,對(duì)每一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的去向,狀態(tài)都清楚了然,也可以追溯產(chǎn)品的任何一個(gè)生產(chǎn)步驟,任何一個(gè)零部件信息,基本實(shí)現(xiàn)了發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品的全生命周期管理。
三、RFID的實(shí)際編程應(yīng)用
1.電子標(biāo)簽內(nèi)分布式數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
讀寫(xiě)器讀取/寫(xiě)入電子標(biāo)簽數(shù)據(jù)的時(shí)間和讀取/寫(xiě)入的數(shù)據(jù)大小是線(xiàn)性關(guān)聯(lián)的,每次操作的數(shù)據(jù)量越大,需要時(shí)間越長(zhǎng),反之亦然。通過(guò)不斷地驗(yàn)證、優(yōu)化,最終將每次讀取/寫(xiě)入的數(shù)據(jù)量控制在4KB以?xún)?nèi),RFID的讀取/寫(xiě)入耗時(shí)約500ms,既保證了生產(chǎn)數(shù)據(jù)的穩(wěn)定傳輸,又滿(mǎn)足了生產(chǎn)節(jié)拍。
合理設(shè)計(jì)RFID的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)是邁向柔性化制造的第一步,將4KB數(shù)據(jù)長(zhǎng)度分為靜態(tài)數(shù)據(jù)和動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)兩個(gè)部分。前100個(gè)bytes定義為靜態(tài)數(shù)據(jù),上線(xiàn)工位讀寫(xiě)器寫(xiě)入數(shù)據(jù)后不再變更,用于記錄發(fā)動(dòng)機(jī)EUN(EngineUniqueNumber)和托盤(pán)信息。100bytes以后的數(shù)據(jù)定義為動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù),用于記錄工位的工作結(jié)果,每個(gè)工位設(shè)備分配10個(gè)bytes數(shù)據(jù)空間,可以寫(xiě)入本工位的作業(yè)結(jié)果,這部分?jǐn)?shù)據(jù)可以進(jìn)行編輯,刪除等操作,如圖4所示。
分布式的數(shù)據(jù)區(qū)域各自獨(dú)立,避免了PLC系統(tǒng)的誤處理,也便于工位PLC讀取發(fā)動(dòng)機(jī)的狀態(tài)。標(biāo)準(zhǔn)化工藝流程下,RFID電子標(biāo)簽內(nèi)每一塊區(qū)域數(shù)據(jù)都一一對(duì)應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)的一個(gè)實(shí)際工位,該工位的總結(jié)果,各個(gè)分任務(wù)的結(jié)果和實(shí)際數(shù)值都可以存儲(chǔ)在規(guī)劃好的區(qū)域內(nèi)。前一工位的合格結(jié)果是后一個(gè)工位的允許作業(yè)條件,工位間的順序裝配關(guān)系也通過(guò)PLC程序邏輯緊密地連接了起來(lái)。

圖4 RFID標(biāo)簽內(nèi)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
2.PLC編程應(yīng)用中遇到的問(wèn)題
西門(mén)子公司官方為用戶(hù)提供了FC45功能塊,用于RF300系列讀寫(xiě)器的讀取/寫(xiě)入實(shí)際指令,免去了用戶(hù)獨(dú)自編程存在bug或不兼容的困擾。但在應(yīng)用過(guò)程中,由于西門(mén)子公司提供的UDT20中,執(zhí)行command是同一個(gè)bytes,如圖5所示,command為1時(shí)寫(xiě)入數(shù)據(jù),command為2時(shí)讀取數(shù)據(jù),command為3時(shí)初始化,這就要求用戶(hù)的外部編程中command必須按照先initial,再read,再write的順序嚴(yán)格執(zhí)行,才能避免出現(xiàn)讀寫(xiě)器直接將舊數(shù)據(jù)寫(xiě)入到新RFID電子標(biāo)簽中的情況。
RFID的讀取、寫(xiě)入完成是沒(méi)有單獨(dú)的引腳輸出的,所以在PLC中需要編程來(lái)判定是否已經(jīng)讀取/寫(xiě)入完成。常用的邏輯是有讀取/寫(xiě)入開(kāi)始信號(hào),再取Busy信號(hào),讀取和寫(xiě)入時(shí)Ready信號(hào)會(huì)自動(dòng)復(fù)位為0,當(dāng)Ready信號(hào)再一次為1時(shí),才表示RFID讀寫(xiě)器已經(jīng)完成了讀取/寫(xiě)入動(dòng)作。PLC邏輯中必須保障每個(gè)循環(huán)中Ready信號(hào)的采集都要有on-off-on的完整過(guò)程。

圖5 UDT20 MOBY_CMD_e數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
四、柔性化制造系統(tǒng)
1.BuildMatrix數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
工位Step7系列PLC讀取到RF340T電子標(biāo)簽的數(shù)據(jù)后,又如何知道當(dāng)前的機(jī)型需要做哪些工作呢?顯然,PLC自動(dòng)控制系統(tǒng)也必須進(jìn)行相應(yīng)的進(jìn)化和提升了,上汽通用選擇的方案是BuildMatrix框架。
BuildMatrix框架是一套數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)模型與其相應(yīng)的PLC程序邏輯的組合,它沒(méi)有任何硬件,也不增加任何軟件,甚至都沒(méi)有一個(gè)主體對(duì)象,它只存在于各個(gè)工位的PLC程序中,散落在程序的各個(gè)邊邊角角,卻發(fā)揮著不可估量的作用。
這套隱形的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)在PLC程序中體現(xiàn)為一個(gè)DB數(shù)據(jù)塊(DB500),其中存放著本工位的默認(rèn)配置信息和50個(gè)機(jī)型所對(duì)應(yīng)的工作內(nèi)容和防錯(cuò)要求,如圖6所示。

圖6 工位PLC中DB500數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
2.BuildMatrix相對(duì)應(yīng)的程序邏輯
RFID設(shè)備和BuildMatrix框架結(jié)合起來(lái),實(shí)現(xiàn)了“1加1大于2”的效果。PLC配置完成BuildMatrix數(shù)據(jù)塊DB500后,相應(yīng)的PLC程序邏輯如圖7所示。

圖7 工位PLC中BuildMatrix相關(guān)程序邏輯
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)型參數(shù)都預(yù)設(shè)在DB500數(shù)據(jù)塊中,在識(shí)別到RF340T電子標(biāo)簽的發(fā)動(dòng)機(jī)信息后,相應(yīng)的機(jī)型參數(shù)就被調(diào)取出來(lái),由PLC程序邏輯來(lái)保障其程序號(hào),擰緊參數(shù),防錯(cuò)點(diǎn)的準(zhǔn)確性。
3.生產(chǎn)計(jì)劃ERP系統(tǒng)
西門(mén)子RF300系列產(chǎn)品的應(yīng)用,使得上位ERP/MRP系統(tǒng)準(zhǔn)確控制車(chē)間生產(chǎn)計(jì)劃成為可能。ERP系統(tǒng)生成車(chē)間作業(yè)計(jì)劃,下發(fā)作業(yè)批次如圖8所示,包含機(jī)型種類(lèi)和數(shù)量信息[3]。
裝配線(xiàn)上線(xiàn)工位PLC接收到生產(chǎn)作業(yè)批次數(shù)據(jù)后,開(kāi)始生成發(fā)動(dòng)機(jī)EUN號(hào),并寫(xiě)入RFID電子標(biāo)簽,工位HMI也會(huì)顯示發(fā)動(dòng)機(jī)和生產(chǎn)批次的信息,同時(shí)PLC還會(huì)反饋給IT此時(shí)設(shè)備的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),包括缺料、堵料、故障信息和發(fā)動(dòng)機(jī)狀態(tài),為當(dāng)前的生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整提供依據(jù)。
五、應(yīng)用總結(jié)與體會(huì)
西門(mén)子RF300系列產(chǎn)品在上汽通用動(dòng)力總成廠(chǎng)的裝配線(xiàn)上得到了大批量的應(yīng)用,以 NGC 項(xiàng)目為例,單條裝配線(xiàn)上配有將近200套,SOP 后兩班組全產(chǎn)能生產(chǎn)兩年以來(lái),系統(tǒng)穩(wěn)定、柔性,保障了動(dòng)力總成產(chǎn)品的順利下線(xiàn)和質(zhì)量水準(zhǔn)。

圖8 生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)據(jù)流
RFID設(shè)備不能簡(jiǎn)單理解為一套電子標(biāo)簽與讀寫(xiě)器的總和,如果僅僅是這些,那么它只是一種比二維碼更有效的讀寫(xiě)手段而已,是無(wú)法帶來(lái)真正的生產(chǎn)力變革和提升的。
實(shí)際上,在RFID設(shè)備大規(guī)模應(yīng)用的基礎(chǔ)上,以PLC為核心的自動(dòng)控制系統(tǒng)得到了一次全方位的升級(jí),BuildMatrix框架的出現(xiàn)和RFID設(shè)備相輔相成,有效地整合了現(xiàn)有的資源,優(yōu)化了整個(gè)自動(dòng)控制系統(tǒng),挖掘出了相當(dāng)量的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。只有這樣,RFID技術(shù)的價(jià)值才真正發(fā)揮了出來(lái),生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)而達(dá)到了高度的柔性化,實(shí)現(xiàn)了真正的訂單化生產(chǎn),多品種、小批量,隨時(shí)切換,零浪費(fèi),零庫(kù)存,企業(yè)才取得了真正的規(guī)?;a(chǎn)效益。
展望未來(lái)的發(fā)動(dòng)機(jī)裝配線(xiàn),技術(shù)升級(jí)的趨勢(shì)是相當(dāng)明顯的:
1)RFID的廣泛應(yīng)用,制造、物流、倉(cāng)儲(chǔ)和銷(xiāo)售區(qū)域的數(shù)據(jù)全面打通,數(shù)據(jù)的收集、管理、分析及反饋將更加廣泛和深入,將實(shí)現(xiàn)真正的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品全周期大數(shù)據(jù)檔案,進(jìn)而演化成工業(yè)智能物聯(lián)網(wǎng)。
2)RFID設(shè)備將更可靠,更全能,數(shù)據(jù)量更大,傳輸更穩(wěn)定,單個(gè)讀寫(xiě)器可讀取多個(gè)電子標(biāo)簽等,將大幅降低設(shè)備成本,提升系統(tǒng)鋪設(shè)便利性。
3)大數(shù)據(jù)的管理方法論,分析工具的改進(jìn)將更有效地幫助工程師全程介入,實(shí)時(shí)干預(yù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造和物流等過(guò)程,以提升生產(chǎn)力和生產(chǎn)效率。
未來(lái)的智能制造還有相當(dāng)大的發(fā)展空間,RFID技術(shù)也扮演著越來(lái)越重要的角色,不論是產(chǎn)品自身的質(zhì)量還是對(duì)制造系統(tǒng)發(fā)揮的作用,都必然更深入和全面。企業(yè)管理者和技術(shù)人員將牢牢抓住科技潮流,共同努力,勇于創(chuàng)新,大步邁向智能化、數(shù)據(jù)化和網(wǎng)絡(luò)化。
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